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神華準(zhǔn)能公司哈爾烏素選煤廠,共采用四套重介質(zhì)分選淺槽。重介質(zhì)分選淺槽工作的依據(jù)是阿基米德原理。進(jìn)入淺槽的原煤在介質(zhì)懸浮液及上升流的作用下,密度較小的煤上浮,從淺槽溢流堰排出淺槽到精煤脫介篩,到后序工段;密度較大的矸石則沉到淺槽底部,經(jīng)刮板刮出淺槽到矸石系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)很多洗煤廠使用美國(guó)彼德斯公司生產(chǎn)重介質(zhì)分選淺槽洗選設(shè)備, 該設(shè)備是重介質(zhì)洗選工藝的主要洗選設(shè)備,設(shè)備的主要工作原理是通過(guò)注入淺槽內(nèi)一定比重的介質(zhì)液對(duì)原煤進(jìn)行浮沉分選,輕產(chǎn)物在水平流的作用下分離脫介脫水后為精煤,重產(chǎn)物沉到分選淺槽的底部,其中輸送機(jī)鏈條由于工作環(huán)境惡劣,使用壽命短、價(jià)格高,給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)了很大的影響。在一段時(shí)間里全國(guó)選煤廠建設(shè)幾乎停滯不前,隨著全國(guó)改革開放的深入發(fā)展,選煤業(yè)也得到了較大的推進(jìn),面對(duì)已經(jīng)到來(lái)的“十二五”,無(wú)論從選煤設(shè)備、選煤工藝、選煤人才等方面,都將帶動(dòng)中國(guó)的選煤工業(yè)進(jìn)入一個(gè)世界高峰。為此,對(duì)其鏈條進(jìn)行專題國(guó)產(chǎn)化研制,現(xiàn)已應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中,效果良好。
一種實(shí)用新型重介淺槽分選機(jī)采用的技術(shù)方案是:在槽體上有框架;傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、托輪、拉緊裝置固定在框架上,刮矸鏈與傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、托輪、拉緊裝置連接;助排輪裝置由助排輪轉(zhuǎn)動(dòng)軸、軸承座、助排輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、助排輪組成,助排輪套裝在軸承座之間的助排輪轉(zhuǎn)動(dòng)軸上,軸承座固定在槽體上,助排輪轉(zhuǎn)動(dòng)軸與助排輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)連接,助排輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)固定在框架上;進(jìn)料斗安裝在槽體外壁上,進(jìn)料斗下部有水平液流裝置,槽體外壁上還有出料口;槽體底部有上升液流裝置;油路分配器安裝在框架上,油路分配器通過(guò)管路與傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、托輪、拉緊裝置連接,槽體的一端有排矸口。重介淺槽進(jìn)行了技術(shù)改造把淘汰分選工藝改為重介質(zhì)分選,以期達(dá)到較高的分選效率,降低精煤灰分。提高精煤產(chǎn)率。從而在一定程度上上升了分選率高,處理能力強(qiáng),具有廣泛的實(shí)用性。
為更好完成重介質(zhì)分選淺槽的分選效果,介質(zhì)液的上升流、水平流管道要經(jīng)常保證暢通,能正常上料,特別是上升流管上料不好時(shí),會(huì)使部分精煤沉到淺槽底部,隨矸石一起排走,不能很好的達(dá)到洗選效果,造成能源損失。水平流不暢通時(shí),會(huì)導(dǎo)致淺槽走料不好,影響洗選產(chǎn)量。使用該技術(shù)后解決了長(zhǎng)期以來(lái)煤廠中存在的中介石含量帶來(lái)的選后煤炭產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,不僅確保了精煤的質(zhì)量,還有效的回收了其中含較多可染物成分的介石。這樣既保護(hù)了資源,又增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
我廠原來(lái)上升流管道有一段是水平管道,這段水平管道由于介質(zhì)密度高,粘度大而經(jīng)常被堵死將無(wú)法保證正常生產(chǎn)。這樣就需要經(jīng)常疏通上升流管道。原料煤給料也應(yīng)均勻,給料時(shí)沿著入料溜槽均勻給料,以保證分選效果。控制入料粒度,盡量減少小于13MM的末煤進(jìn)入淺槽,降低介質(zhì)混合液中煤泥含量,降低煤泥水濃度,減輕處理負(fù)荷。
我們了解到,重介淺槽上升流管道經(jīng)常堵塞的原因:由上升流總管到六根小豎管間有兩根3米長(zhǎng),直徑較小的平管,當(dāng)上料合格泵停用后,分選槽內(nèi)的合格介質(zhì)液要經(jīng)過(guò)上升流管,靠自身壓力倒流回合格桶內(nèi)。由于介質(zhì)液密度高,粘度較大,在流經(jīng)直徑較小的水平管時(shí),流速會(huì)逐漸減慢而沉積下來(lái),致使將管道堵塞。解決方法:將直徑較小的水平管改為直徑較大的斜管,六根小分管與新改裝的斜管連接,斜管的另一端直接與總管連接,這樣就減小了合格介質(zhì)液回流時(shí)的阻力,而暢通的流回合格桶內(nèi)。經(jīng)改造后試驗(yàn)效果明顯。
不斷向淺槽內(nèi)打入介質(zhì),檢查介質(zhì)濃度,檢查水平流入料管和上升流管是否堵塞或磨損,檢查矸石溜槽是否破損,檢查槽體內(nèi)刮板,鏈條及連接片是否磨損,鏈條滑道是否磨損變形,底襯板是否變形。以免介質(zhì)在槽體內(nèi)沉淀。同時(shí)保證物料層向排料方向運(yùn)行速度達(dá)到一定高度,入斜端設(shè)有水平介質(zhì)槽,并且設(shè)有一條刮板鏈條導(dǎo)向軌道。
2008年試生產(chǎn)時(shí),我們發(fā)現(xiàn)停合格介質(zhì)泵后重介質(zhì)淺槽上升流管的水平段回料不暢容易堵塞。管道堵塞后處理極為困難,七八個(gè)人處理一臺(tái)淺槽也需六七個(gè)小時(shí)。而每臺(tái)淺槽每月需處理兩次,這樣,按小時(shí)量1500T/H計(jì)算,每年可影響近10萬(wàn)噸原煤的產(chǎn)量。為了提高生產(chǎn)效率,減輕人員勞動(dòng)強(qiáng)度,我向車間提出上升流改造的建議。與車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員研究決定對(duì)淺槽上升流管道進(jìn)行改造。
管道如同系統(tǒng)的“血脈”,泵如同系統(tǒng)的“心臟”。管路系統(tǒng)的合理選材與設(shè)計(jì),流體輸送設(shè)備的正確選型與配備,這都直接影響系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、穩(wěn)定性及靈活性。
由于介質(zhì)管路輸送的是密度高、磨損性強(qiáng)的含鐵粉的介質(zhì)懸浮液,加速管道磨損,特別是壓力管。一般的金屬材料使用壽命大約在幾個(gè)月到一年左右。管道的嚴(yán)重磨損不僅造成了大量的材料浪費(fèi)和介質(zhì)跑、冒、滴、漏而且頻繁的管道維修更換,增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,加大了生產(chǎn)成本。我們使用耐磨介質(zhì)管,大大提高了重介質(zhì)管路的使用壽命,減少維修工作量和材料情況,從而增大設(shè)備處理能力,提高分選效率的方向選煤技術(shù)的發(fā)展。
重介質(zhì)淺槽在神華準(zhǔn)能哈爾烏素選煤廠應(yīng)用累計(jì)運(yùn)行三年六個(gè)月之久。改造后停合格介質(zhì)泵淺槽內(nèi)介質(zhì)回液暢通,改造技術(shù)以得到肯定。收到良好效果。給企業(yè)帶來(lái)更大經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)上產(chǎn)生很大反響。
哈爾烏素選煤廠年設(shè)計(jì)能力2000萬(wàn)噸。優(yōu)、劣煤分儲(chǔ)、分運(yùn)、分選。優(yōu)、劣煤被破碎至200MM以下后經(jīng)膠帶機(jī)運(yùn)至毛煤倉(cāng)。200-0MM毛煤在準(zhǔn)備車間經(jīng)過(guò)13MM振動(dòng)篩分級(jí),小于13MM末煤不分選,直接進(jìn)入產(chǎn)品倉(cāng);200-13MM級(jí)原煤進(jìn)入重介質(zhì)淺槽分選,根據(jù)淺槽特點(diǎn),原煤進(jìn)入淺槽分選前進(jìn)行脫泥,重介淺槽的輕產(chǎn)物脫介分級(jí)后,200-50MM級(jí)塊精煤破碎至50MM以下,小于13MM級(jí)的末煤經(jīng)末煤離心機(jī)二次脫水后,與破碎后塊煤一起運(yùn)往產(chǎn)品倉(cāng)。淺槽重產(chǎn)物脫介后作為矸石排放。稀介質(zhì)經(jīng)磁選機(jī)回收介質(zhì)后,磁選尾礦與脫泥篩篩下水經(jīng)濃縮機(jī)濃縮,再經(jīng)煤泥離心機(jī)進(jìn)一步脫水、摻入精煤產(chǎn)品,旋流器溢流和離心液進(jìn)入耙式濃縮機(jī),濃縮機(jī)溢流作為循環(huán)水重復(fù)用,濃縮池內(nèi)煤泥用加壓過(guò)濾機(jī)回收細(xì)煤泥,細(xì)煤泥摻入末煤產(chǎn)品。加壓過(guò)濾液作循環(huán)水重復(fù)使用。